市场需求
化学镀镍工艺中会产生化镍废液,废液污染物浓度高,水质复杂,处理难度大,原水水质情况如表1所示。现有处理方式大多为委外处置,存在如下问题: 1) 委外处置费用高、波动大,且呈上升趋势; 2) 转运不及时,积压储存,影响企业正常生产; 3) 转移费用和转运量受制于委外处置企业。 解决方案
基于化镍废液污染物指标和客户的实际需求,我司开发低温蒸发技术,提出以蒸发减量为核心的废液原位解决方案,其具有以下优势: 1) 系统整体能耗低,运行成本低; 2) 废液经减量后,委外处置费用极大降低; 3) 系统设备占地面积小、稳定性好、自动化程度高、安全可靠。 工艺流程
通过设备系统设计,废液自动进入蒸发器处理,蒸汽遇冷形成的冷凝液中各项污染物浓度都低于化镍洗水,可纳入化镍洗水进行后续处理。 废液中绝大部分污染物均存在于浓缩液(可浓缩至10~15%)中,浓缩减量到设定值后委外处置。 主体设备
图2蒸发器现场图 通过内部负压系统、蒸馏釜、交换系统及设备自身热能系统的转换,对化镍废液进行热交换,使原液在30~40℃时汽化。蒸汽液化为冷凝液,冷凝液中各项污染物浓度都低于化镍洗水,将冷凝液纳入化镍洗水进行后续处理。剩余的原液浓缩达到设定值后从排放口排至收集桶,后委外处置。 整个系统采用人机界面,完全自动化,操作简便,占地面积小,运行稳定。 处理效果 |