线路板厂在生产过程中会排放出大量的蚀刻含铜、氨氮废液,并且属于难以处理的废水之一:浓度高、种类很多、成分复杂、可生化性较差等。而传统处理方法有以下缺点:
1、化学沉淀法:沉淀效率低、污泥量大、后续处理难、可能产生二次污染等;
2、电化学法:耗能大、设备复杂、运行成本高、可能引起电极腐蚀和电解液污染等;
3、膜分离法:膜易污染、寿命短、维护费用高、可能造成浓水排放问题等。
为了解决这些问题,我们推出了一种全新的处理方案,在保证低成本、易运行的条件下,快速有效地降低废水中的铜离子、氨氮等至达标,并且令昂贵的委外产生经济价值,变废为宝。
图1 废水处理工艺流程图
1)含铜废液进入pH调节桶中,加硫酸调节pH至4.0左右。
2)pH调节后的废液进入含铜废液浓缩机(RS-EP型)中,经低温蒸发浓缩后,产生的冷凝水中污染物浓度极低,可排入水站,浓缩液进入浓缩液收集桶中,定期委外处置。
本废水处理方案将废液进行浓缩,高浓度浓缩液将会产生有价委外收益,节省一大部分的废液处理费用(如漂水处理费用、危废处理费用等)。对于出水指标方面,本方案也可大幅降低水站废水氨氮、铜离子含量,降低生化系统处理负荷,使氨氮、铜离子出水含量达标。采取连续性处理,自动化程度高,并且减少了加药。
深圳某线路公司车间在蚀刻过程中会产生大量含铜废液,预处理后废液经含铜废液浓缩机分离处理,其冷凝水中的剩余污染因子浓度极低,可直接排入水站。废液水量情况见表1。
表1 废液水量情况表
图2 含铜废液浓缩机分离效果图
该水站处理该废液方式为投加漂水,每月加药量大,成本高,因此委托我司出具方案,降低该类废液的处理成本。采用本方案处理含铜废液后,产生浓缩液浓度为原液10倍,可实现高浓度浓缩液有价委外,产生经济效益。
经过本方案改造,该公司更换了设备,出水氨氮与铜离子得到有效的控制,同时摆脱了高价委外带来的烦恼,每月可省去3万余元。
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