
电镍洗水镍回收方案
东莞市某公司生产过程中有电镀镍工序,现有水洗方式为:第一道水洗缸为止水洗,不定时加至镀槽内;第三道水洗缸内加纯水,溢流至第二道水洗缸,第二道洗水缸溢流至废水管路。水质情况如下表1所示:

电镍第一道止水缸由于不经常换,而导致止水缸液镍浓度高,工件带到第二道水洗缸的镍含量较高,造成了镍资源浪费的问题;且镍浓度高会增加废水处理的负荷;工件清洗不干净,会对产品品质有影响。
现委托我司设计镍液回收处理系统,实现镍资源化回用,具体实施方案如下。
根据以往案例经验,每天排两次止水缸液,镍富集至约3 g/L左右。每条电镍线止水缸容积以500 L计,每天换缸两次;每天溢流水以10 m3/d计,溢流水镍含量约为300 mg/L,则损失的镍如下表所示:

如改为每天排两次止水缸液,再将此止水缸液进行回用,可减少镍资源的损耗,节省镍资源预计为8 kg/d。
3、工艺流程说明
如改为每天排两次止水缸液,由于水量较大,不能完全回用于镍缸,可将其浓缩处理后再回用。
电镍第一道止水缸镍液经收集桶收集,然后直接进入镍液再生机进行处理,镍液再生机使镍液在30~40℃时进行再生分离,再生分离后的废水,其各项污染物浓度较低,可纳入现有含镍洗水处理设施进行处理;镍液中绝大部分镍盐均存在于浓缩液(可浓缩至10%左右)中,浓缩液从镍液再生机直接排放至再生镍液桶,定量补回镍缸回用。
镍液经镍液再生机处理后,其大概水质成份如表3所示。

由表3数据可知,经镍液再生机处理后的再生镍液镍含量较高,可以直接回用于镍缸。由于整个处理过程中不添加任何药剂,因此不存在新增污染因子的影响。分离后的排水其各项污染物浓度较低,可纳入现有含镍废水管。
图2 处理效果图

1、止水缸液镍浓度降低,工件带到第二道水洗缸的镍含量也降低,可有效回收镍资源浪费;
2、溢流清洗水镍含量也降低,工件清洗更干净,有利于产品品质;
3、降低了废水处理的负荷。

图4 镍液再生机
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