
宁波市某铝业有限公司公司存在氧化生产线,在对产品表面进行加工处理时会产生化抛一道洗水,化抛一道洗水中盐分、总磷浓度较高,导致磷酸回收困难,直接加药处理化抛洗水则会造成加药成本大和污泥量大等问题。水质情况如表1所示:

为了减少水站处理这类废水的成本,并回收化抛一道洗水中的磷酸,我司编制化抛一道洗水回用方案和增加处理设备以降低生产成本。
根据生产的要求,回用酸的比重≥1.7,其回用酸中铝离子含量不超过化抛槽液中的铝离子含量。

图1 化抛液磷酸回收工艺流程图
化抛洗水排放至废酸收集桶,废酸首先通过过滤器进行除油、除杂,然后经填料罐去除 铝离子后得到可回用的低浓度脱铝酸,最后将低浓度脱铝酸经过高温蒸发设备浓缩,其酸比重达到1.7以上后进入回收酸桶,供化抛槽生产使用。

图2除铝离子设备
阳极氧化废酸除铝技术是我司研发的改性分离离子技术,可实现酸和盐之间的有效分离。

图3 酸浓缩设备
分离铝离子后的稀酸自动进入酸浓缩系统处理,通过内部负压系统、蒸馏釜、交换系统及设备自身热能系统的转换,对废酸液进行热交换,使原液在设定温度下汽化。蒸汽液化为蒸发出水,蒸发出水中总磷浓度较低,纳入综合废水进行后续处理。
整个系统采用人机界面,完全自动化,操作简便,占地面积小,运行稳定。
(1) 可实现磷酸的资源化回收,减少新的磷酸采购数量,降低生产成本;
(2) 通过回收化抛废酸,可减少水站加药成本,并减少污泥量;
(3) 通过对废酸的除油、除杂、除铝,可实现化抛磷酸的循环回收使用;
(4) 保持化抛槽适宜的稳定的酸浓度和金属离子浓度;
(5) 回用酸比重可调,铝含量低于20 g/kg(铝去除率可达70%),酸回收率可达60~70%,降低酸消耗,实现成本节约;
(6) 设备为模块化设计,可根据处理量自由调控;
(7) 设备占地面积小,自动化程度高,无需外接辅助供热制冷措施,无废气产生,运行稳定,安全可靠。


由表2可知,化抛一道废液经酸纯化系统及酸浓缩系统处理后,回用酸可以达到再利用标准。
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